據力航鈦業介紹,
鈦石膏是硫酸法鈦白廢水處理后的高含水產物,經現有壓濾設備壓濾后含水率仍高達45%—60%,各種化學成分波動也較大,雖可用于水泥行業,但其水分含量高、硫酸鈣含量低,很少有企業愿意使用。該設備工作壓力高,壓干效果好,正常工作壓力為100千克(相當于10MPa),最大工作壓力可達200千克,可將各種污泥壓干成千硬的塊狀物料。這種污泥干餅在水中浸泡數日也不會再溶散還原成污泥,可不經烘干而直接粉碎成粉狀進行無害化處置和資源化利用,粉碎過程中不結粑、不揚塵。無機質污泥可壓到85%的干度,有機質污泥不作調質處理可壓干到50%的干度,調質處理后可壓到80%的干度。同時,該設備處理能力大,處理成本低。單臺機最大可處理污泥濃漿量達到2000立方米/日,整線日運營成本約2500元(含低值易耗品、電費、人工費用),按產出的干泥計,成本在10~40元/噸。此外,機器壽命長,抗銹蝕性能好,在泥漿環境中可使用10年以上;自動化程度高,純物理壓榨,處理過程不加熱,不耗汽,不加藥,不產生二次污染,壓出的水可直排或回用。
目前,全國鈦白粉行業年產污泥總量2000萬噸,大量的廢棄石膏無處堆放?,F有過濾脫水設備工作壓力一般不超過16千克,所產污泥含水率都很高且呈泥狀,難以運輸和后處理。有些臥螺離心機及輔以空氣吹干的壓濾機對鈦石膏可做到30%含水率,但能耗很高,且出料呈泥粉狀,無法風干,易吸潮,不耐水。該設備可替代鈦白生產企業現有的隔膜壓濾機系統,不僅解決了鈦石膏的利用這一困擾
鈦白業已久的難題,還為企業增加了經濟效益。該設備可有效解決鈦石膏污泥對地下水的污染,為全行業年節省填埋用地8500畝左右,節約水泥用天然石膏礦產資源500萬噸以上,如烘干利用則可節約烘干鈦石膏煤耗約200萬噸,同時省下了鈦石膏轉運、填埋費用,如此每年可為行業節省約5億元。
由力航鈦業有限公司合作開發的化工污泥壓干機,已在力航鈦業鈦石膏綜合利用車間連續運行超過半年,單機每日生產含水率15%~25%的鈦石膏干料180噸。長期以來困擾硫酸法鈦白粉生產的最大難題——鈦石膏污染迎刃而解,硫酸法鈦白粉生產有望全面邁向清潔化。業內專家認為,這是目前全球壓干效果最好,運營成本最低的污泥處理設備,其技術水平遠超德日等國同類產品。
力航
鈦業運行結果表明,應用該設備,無需傳統高耗能烘干設備,就可把固含量20%以下的硫酸鈣泥漿,一次壓干至水含量20%以下、固含量80%以上的固體石膏。每個操作循環僅12分鐘,每天可生產180噸干石膏。污泥干化成本下降70%以上,僅為傳統壓濾加烘干處理技術設備的21%,能耗僅為傳統設備的15%。由[寶雞力航鈦業]www.elcaminoacasa.com設備有限公司研發的“易水解鈦液多效低溫濃縮技術與裝備”與廣東力航鈦業/廣東翔俊環保設備公司研發的“超高壓污泥壓榨技術”系全國鈦白粉創新戰略聯盟推出的兩大技術創新項目。此前,前者已經過中石化聯合會組織的專家鑒定;后者通過10余位全國鈦白行業專家組/鈦白粉聯盟專家委員會成員進行72小時實地考察。在于日前舉行的全國鈦白粉技術創新戰略聯盟2014年理事會上,通過將該兩項目向包括聯盟企業在內的鈦白全行業推介,以推動我國鈦白粉行業的環保、節能和技術創新水平進一步提高。